来源 :北化股份2024-08-08
近日
中华人民共和国应急管理部
微信公众号刊发
《破解隐患反复整改反复出现,这里开出“良方”!》
重点推介北化股份安全管理新举措
一起来看看吧~~
刨根问底揪出长期“潜伏隐患”
北方化学工业股份有限公司硫酸工序员工正在排查管道隐患。
“砰……砰砰……”正在运行的离心机设备出现异响,企业驱水工序员工立即要求停车,并进行隐患上报,等待技术人员现场排查。
在北方化学工业股份有限公司,类似因异常工况造成的停车事件仅2023年一年就有16次。尽管员工上报隐患后,很快进行了闭环整改,化解了当下的“危机”,但企业经过数据分析也“警觉”到隐患如此集中,必须深入排查原因。
原来离心机内部一连接部件螺栓存在松动,一运行就会产生异响。“螺栓一旦断裂,进入高速运转的离心机与物料发生接触摩擦,极有可能导致事故。”企业安全部负责人介绍,找准源头后,他们及时更换了螺栓,进行了整改。今年企业生产线上因为异常工况导致停车的次数也降至2次。
通过强化数据分析,该企业不仅找出集中的隐患,还揪出长期潜伏被忽略的隐患。
“硫酸生产线检维修频率高,建议更换管道材质。”企业硫酸工序员工发现,废酸大楼至硫酸库区硫酸管在每次报告隐患后虽都及时进行了焊补,但检维修的频率很高,陷入了“报告-焊补-再报告”的循环,人力物力在无形中白白浪费,风险隐患也与日俱增。
为切实整治该隐患,该硫酸工序员工根据隐患整改闭环台账数据分析发现,88%的硫酸管都存在高频检维修。于是,根据工作经验提出将管道材质从不锈钢更换为内衬四氟的建议,企业评估后决定采纳,及时更换了硫酸管道。自此,整条硫酸生产线上的检维修频率大幅降低。