“由于磨机系统的隔仓板采用骨架双层内筛分磨形式,容易造成隔仓板堵塞且无法及时发现,如在运行期间发生损坏,修复过程费时费力……”近日,在新材料公司东华科技济南万华公司生产现场,生产部部长吴军营向笔者介绍项目改造情况。这是东华科技公司全面推进精益改善的一组镜头。
近年来,东华科技公司按照公司级、厂部级、车间级、员工级4个层级,践行精益改善,提升工作效率,逐步在全公司凝聚起了推动效率变革的新活力。
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抓精益项目夯实公司“引领力”
东华科技充分利用精益项目“八步法”,持续开展“问题转课题、课题转项目、项目转成果”工作,其中,由济南万华公司主导推进的“无骨架双层筛分篦板应用与研究”项目,取得了显著成效。
据悉,通过前期不断对标和调研,项目组采用无骨架双层筛分篦板增加了物料通过效率,并保障了磨内通风,彻底解决了多年来隔仓板堵塞问题。同时,新安装的篦板采用螺栓镶嵌固定,拆卸快捷,检查方便,磨内工况出现问题能够及时发现并得以调整,保障了磨机台时的稳定与提高。
该项目实施后,济南万华公司磨机台时由原来的175吨/小时提升至185吨/小时,年创效约210万元。
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抓标准作业增强厂部“推动力”
2月18日,在东华科技熟料事业部2#窑头高压室,笔者看到电力运行车间烧成维修电工刘峰正在作业。奇怪的是,他一边操作,一边嘴里还在“念念有词”。
原来,这是东华科技正在开展的标准化作业现场情景模拟。针对生产工作中出现的浪费及不标准现象,该公司组织全体职工开展了标准化作业学习,打破以往不合规的“习惯性作业动作”,真正让标准成为习惯。
据了解,东华科技“两化融合”中心定期抽取基层上报的标准化作业项目并进行现场模拟,职工在现场一边讲述标准化作业流程,一边进行实际操作,并对模拟操作结果进行打分排名奖励。
同时,他们还利用晨会时间,抽查不同岗位职工进行标准化作业卡默讲,并由该公司“两化融合”中心不定期抽查,根据抽查情况对职工进行正向激励。
“通过标准化作业的学习,让我对之前制定的标准化作业卡重新进行了核实、复盘,对作业顺序也有了定量的划分,进一步明确了双手的使用方法、脚的位置、投入的工器具等,对我们平时安全工作帮助很大。”刘峰说。
截至目前,东华科技共复核152份标准化作业卡,组织标准化作业卡默讲800余人次。
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抓现场管理提升车间“保障力”
“一线冷却塔控制电源箱标识不规范。”“收到,已整改。”前不久,在该公司精益安监群中一条现场管理不到位的消息引起了笔者兴趣。
东华科技聚焦持续打造国家级绿色工厂,抓住“安全、干净、高效”主线不动摇,大力开展精益示范区创建工作,以精益思想为引领,突出内在质量、观感质量和文明生产管理,推动生产现场质量稳步提升、安全生产标准化建设基础长期巩固。
他们组织开展了现场、现物、现实的“三现”专题活动,进车间、进班组、进工段,注重现场“活的事实”展现、“活的问题”解决和“活的教学”课程,让问题亮相、让知识亮相。
“现场管理做实了就是生产力,做强了就是竞争力,做细了就是保障力,我们紧盯现场管理,不断推进公司现场精益管理,助推企业发展。”该公司“两化融合”中心主任刘倩说。
2022年,东华科技共计评价现场精益示范区20个,市场化收购15.5万元。
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抓岗位创新激发员工“战斗力”
近日,“郭森同志通过自主绘制图纸小改小革,为公司节省了4800元的吊车租赁费支出”的消息在熟料事业部烧成车间班前会上引起阵阵掌声。
今年以来,东华科技以开展“每日一善”活动为抓手,以小发明、小创造、小革新、小设计、小建议“五小”创新为载体,搭建平台,完善机制,引导专业技术人员主动承担创新课题、认领创效任务,形成了全员共抓共创的良好局面。
在对熟料事业部预热器1#线回转窑更换中档托轮时,轴两侧需反复刮瓦、研瓦。面对这一难题,郭森绘制图纸,利用新窑筒体拆下的“米”字支撑制作双龙门架,上部焊接吊装耳,悬挂两个可负载一吨的起重葫芦,可将铜瓦上下起落,下部放置3条圆管,可将铜瓦横向移动,从而实现替代吊车检修的作用。
“近年来,我们本着‘岗位有改善,改善有成果,成果有价格,收购即落实’的原则,不断激发职工岗位创新创效的激情和热情。2022年,我们受理了岗位创新1084项,评选优秀256项,市场化收购7.02万元。”刘倩说。