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泸天化PC项目征程:从无到有,开启“中国制造”崭新篇章

http://www.chaguwang.cn  2024-12-20  泸天化内幕信息

来源 :四川泸天化股份有限公司2024-12-20

  “电伴热系统、蒸汽伴热系统、导热油系统检查完毕,可以投运,投料!”2019年3月11日9时30分,随着一声令下,四川中蓝国塑新材料科技有限公司聚碳酸酯(简称PC)装置进入开车状态。9个小时后,PC颗粒倾泻而出,标志着PC装置全面建成并打通生产流程生产出产品。同年5月15日,在停车消缺后再次开车,顺利产出PC优质产品。

  

  今年12月13日,回忆起项目投产的那一刻,中蓝国塑公司原党委副书记、纪委书记、工会主席唐川感慨万分。经过公司全体上下近三年的努力,成功打破了长期以来国外对PC领域的封锁,填补了中国PC国产技术应用和工业化装置建设的空白。

  

  抢抓机遇,向精细化工转型发展

  2016年1月5日,泸天化集团领导班子谋定了“新农化、新材料、新环保”三大产业转型升级方向,在新材料方面,泸天化集团将目光瞄准了PC项目。

  为何选定PC项目?首先是国家发展改革委从“九五”开始,连续四个五年计划,在《产业结构调整指导目录》中,明确将“6万吨/年及以上非光气法PC生产装置”列为鼓励类项目。其次,PC是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性,抗冲击、耐蠕变性能,较高的拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率和刚性,并具有较高的耐热性和耐寒性等诸多优良性能的热塑性工程塑料,大到航天领域、国防领域、建筑板材、汽车部件,小到电子电器设备、食品物件等,PC的身影随处可见。

  “集团早在多年前就对PC项目有研究,决策层对PC项目可谓是‘念念不忘,恋恋不舍’,加之在2015年的时候找到了合作方,PC项目得以成功上马。”唐川说。

  而在当时,PC附加值高、市场紧缺、前景广阔,对泸天化开发高端有机化工和新材料领域,向精细化工转型发展,助力泸天化扭亏脱困和转型升级也具有重大战略意义。

  

  中蓝国塑公司产品发布会

  不转型升级等死,乱转型升级找死。如何“不找死”,也“不等死”?

  2015年5月20日,在泸天化集团公司三年脱困产业升级方案论证会上,来自科技界、产业界、相关部委及各级政府管理部门的20多位专家为泸天化转型脱困把脉问诊,建言献策。会上,集团领导了解到成都有机所和中蓝晨光在PC工业生产路线研究上已经突破技术壁垒,且1万吨中试装置已经成功投运,正在形成10万吨成套技术工艺包。

  在当时,PC关键工艺技术一直被美国、西欧和日本垄断,进军PC领域难度很大。但对泸天化来说,其在生产经营管理、机械装备制造、人才培训培养、产品科研开发等方面有着丰富经验,这些都是项目成功的基础。

  最终,泸天化集团领导班子决定,以泸天化现有产业为基础,采用国内研发的先进、清洁的非光气法PC技术,以及拥有的化工行业丰富经验和人力资源,分期建设60万吨/年非光气法PC项目。

  2015年6月9日,泸天化集团公司与中蓝晨光、成都有机所、成达设计院签署了四方战略合作协议,PC项目正式启动。

  

  中蓝国塑公司PC产品

  攻坚克难,变不可能为可能

  2016年2月25日,四川泸天化中蓝国塑新材料有限公司正式成立;2017年4月1日,60万吨/年PC工业化示范项目一期第一阶段10万吨/年PC装置开工建设。

  PC项目作为工业化示范项目,既无类似经验可借鉴,又无类似技术可参考,项目建设面临着种种意想不到的困难,一只只拦路虎摆在中蓝国塑公司面前。

  “我们总结下来,有工艺包、设计和技术、采购、设备、资金五大拦路虎。”唐川说。想,都是问题;做,才是答案!那个时候,不仅中蓝国塑公司全体上下,泸天化集团公司也举全公司之力,成立了设计技术、系统性技术、关键核心设备制造技术、成套包技术和系统控制优化技术五个问题攻关组,根据问题性质和分类,确定了49个重大攻关课题,以问题为导向,组织技术力量开展技术攻关。

  在项目实施过程中,前系统碳酸二苯酯(简称DPC)装置,作为PC装置的前工段,肩负着开路先锋的作用。装置具有流程长、塔器多,关键设备制造、运输和安装难度大,物料特性对保温伴热和安全环保要求高,系统各塔器相互影响大、操作弹性小、操作难度大,高真空无氧无水等特点,并且,每一个环节环环相扣,差之毫厘,谬以千里。

  DPC装置主要设备DPC反应器是该工艺的核心装置,该设备需要耐高温、耐高真空,如果设备精度和设计不够,将会降低DPC产品的品质,严重影响后续PC产品的质量。因此,寻找过硬的DPC反应器生产厂家来生产核心设备,也就成为DPC项目建设的重中之重。

  “彼时,因为国外设备厂家专利技术的限制,中蓝国塑公司只能找到国内聚酯行业设备厂家进行制作。”唐川说,其实该厂家在DPC反应器生产上也是摸着石头过河,设备制造之初,设计和制造工作举步维艰、困难重重。

  但是,再大的困难也难不倒泸天化人。他们组织技术人员到该厂家分析问题,提出解决方案,联合攻关,最终如期制造出合格的DPC反应器。

  为确保项目施工和试车工作顺利推进,中蓝国塑公司全体员工辛勤劳作、无私付出,将有限的人力资源发挥到极限,尽最大努力推进项目建设进度。2018年12月21日,DPC装置试车。2019年1月30日,DPC优质产品顺利产出。

  

  中蓝国塑公司PC产品

  走向成功,打破国外技术封锁

  PC装置对真空度要求特别高,真空值几乎达到绝对真空,因此,查漏是这套装置的难点和重点。倘若真空系统做不到完全密封,空气进入系统,对产品质量会有致命影响。

  真空系统查漏特别困难,稍有半点疏忽遗漏,必定后患无穷。从2018年11月底开始,中蓝国塑公司就开始对PC装置的2000多个法兰挨个检查。先是正压查漏,之后用氦气检漏,查出400多个漏点来。大家都觉得如此仔细地查了个遍,应该没问题了吧,但未曾想到一开装置,压力还是稳不住,也就是说,还有漏点没消除。

  “这个结果几乎让人崩溃。”唐川说。随后,中蓝国塑公司员工再次把数千个仪表接头挨个拧了个遍,把数百个阀门填料压结实,并再次梳理工艺流程,确认设备状态,确保各系统的温度、压力、流量、液位等工艺参数符合要求,同时制定出130多个开车方案,210多个操作表单。

  经过两个多月的三查四定、试漏试压、设备水联运、公用介质引入和氮气置换等一系列准备工作后,PC装置于2019年2月17日引进双酚A物料,进入预开车状态,开始了最后的冲刺。

  2019年3月11日9点30分,PC主装置进入开车状态,全系统的流程打通,于9个小时后顺利产出PC产品。

  这标志着我国首套采用非光气法熔融缩聚专有技术年产10万吨PC工业示范项目取得圆满成功。该技术不仅打破了国外技术垄断,同时还填补了国内空白,开启了“中国制造”崭新篇章,成为当时国内唯一一套拥有全部自主知识产权的工业化PC生产装置。

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